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Manuel Alcázar Ortega

Profesor titular, subdirector del departamento de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia y director académico del grado en Ingeniería de la Energía

¿El informe se apoya en datos y métodos sólidos?  

“El informe se basa en el método ICS (Incident Classification Scale), establecido por ENTSOE para, entre otros objetivos, analizar de forma sistemática las razones de incidentes que pueden producirse en la red eléctrica. En consecuencia, el incidente ocurrido en el sistema ibérico ha sido analizado por un panel de 49 expertos de acuerdo con este método. Los datos analizados han sido, principalmente, los requeridos tanto a los operadores de la red de transporte como de distribución”. 

¿Qué novedades aporta? 

“El informe coincide con el elaborado por Red Eléctrica en junio de 2025 en que el apagón fue producido por un problema de tensión, que llevo a una desconexión en cascada de varios generadores por el disparo de sus protecciones. Sin entrar en las causas que motivaron el incremento de tensión, el panel de ENTSOE señala la falta de efectividad del control de tensiones en el sistema eléctrico español como la clave por la que no se pudo evitar el apagón”.  

¿Qué resultados/datos destacaría? 

“El control de tensión en el sistema no funcionó por tres razones: 

  • Algunos generadores convencionales con capacidad de realizar control dinámico de tensión no lo llevaron a cabo en los términos necesarios. 

  • La generación renovable no realiza control de tensión. 

  • El Operador del Sistema no tuvo tiempo de activar los elementos de compensación de activación manual, algunos de los cuales habían sido desactivados por una subtensión anterior. 

Asimismo, se señala un ajuste inadecuado de los valores de disparo de las protecciones por sobretensión. 

Respecto a la oscilación de frecuencia que se produjo a continuación, se destaca que, si bien la pérdida de generación dio lugar a un aumento de la frecuencia del sistema, la pérdida de sincronismo no se habría evitado, aunque la inercia en el sistema hubiera sido mayor, dada la rapidez con que se llegó a un punto de no retorno 

¿Qué recomendaciones prácticas podemos hacer / destacar en base a este informe? 

Parece que el informe completo identifica una serie de recomendaciones en el capítulo 9, las cuales no se mencionan en el resumen proporcionado. Como ya señaló Red Eléctrica, una de las primeras acciones debería ser la revisión del procedimiento de operación de control de tensiones (P.O. 7.4)”. 

 

ES